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该项目主要废水来自于浸出和炼油两个工段。由于炼油车间所排放的油脚、废渣量较大,废水温度也较高,影响后续的生化处理,所以本废水处理工程采用浮与生化结合处理的工艺,气浮用以去除浮油和废渣,同时兼有降温效果。
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某饲料集团有限公司800t/d大豆 工程为日处理大豆800t,年生产日300d,年产油脂4万t。大豆制油生产工艺主要有预榨、浸出和炼油三个阶段,
废水从厂区经格栅自流到调节池,调节池内设污水泵。将废水提升到气浮池,废水经气浮池去除浮油、浮渣后,自流到厌氧池。废水经厌氧菌分解后,重力自流至缺氧池。缺氧池为主要反硝化除氮反应器,废水经过缺氧池后自流至好氧池。好氧池是生化处理的主体构筑物,废水在好氧菌的作用下去除大部分CODCR和BOD5,而后自流至二沉池泥水分离。上清液计量后外排。二沉池污泥部分回流至缺氧池,气浮产生的浮油、浮渣和剩余污泥经污泥酸化池酸化后外运用作肥料。为提高本工艺的脱氮效果,在缺氧池和好氧池之间增设内循环工艺,确保出水氨氮指标合格。
废水温度说明:实地调查表明,综合废水进入调节池之前水温为55~58℃,经调节池停留冷却后出水温度为43~45℃,经气浮池气浮处理后水温将至40℃一下,能满足后续生化处理对温度的要求。
1 格栅井
平面尺寸1.0m×2.0m,总深1.0m,地下砖混结构,内设格栅一排。
2 调节池
HRT13.5h,V有效=112.5m³,平面尺寸6.0m×7.5m,有效水深2.5m,总深3.2m,内设隔油池,平面尺寸1.0m×7.5m,有效水深2.5m,地下钢筋混凝土结构,设污水泵2台,1用1备。
3 气浮池
处理规模10t/h,考察到现场状况,采用钢结构一体化设备,放置于厌氧池盖板上,外形尺寸(L×W×H)=4000m×2000m×1900m,采用汽液混合泵,省去溶气罐和空压机,节省占地。
4 玻璃钢棚
玻璃钢棚占地面积15㎡,建于气浮池上方。
5 厌氧池
HRT54h,V有效=450m³,平面尺寸6.0m×18.5m,有效水深4.3m,总深4.6m,内挂填料,设回流泵一台,地上钢筋混凝土结构。
6 缺氧池
HRT22.5h,V有效=187.5m³,平面尺寸6.0m×7.5m,有效水深4.3m,总深4.6m,内设水下搅拌机一台,地上钢筋混凝土结构。与厌氧池合建。
7 好氧池
HRT22.5h,V有效=187.5m³,平面尺寸6.0m×7.5m,有效水深4.3m,总深4.6m,内设新型环状穿孔曝气管,地上钢筋混凝土结构。与缺氧池合建。
8 二沉池
HRT2.5h,表面负荷率取0.7m³/㎡•h,平面尺寸3.5m×3.5m,总深4.6m,地上钢筋混凝土结构,与好氧池合建。
9 污泥酸化池
浮油、浮渣及剩余污泥接入酸化池。有效容积35立方米。污泥经酸化后定期用粪车抽吸,外运与肥料。平面尺寸2.5m×3.5m,有效水深4.6m,钢筋混凝土结构,与二沉池合建。
10 综合房
平面尺寸7.5m×4.0m,内设风机房、配电房及操作间。
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